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新鄉(xiāng)市綠豐環(huán)保工程有限公司致力于食品行業(yè)污水處理,有12年的食品污水處理經(jīng)驗(yàn),并擁47有項(xiàng)自主研發(fā)專利,2000㎡高難度工業(yè)廢水研究中心,有豐富的食品行業(yè)污水處理經(jīng)驗(yàn)。


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工藝方案
[綠豐環(huán)保]水解酸化 - 二級(jí)AO工藝處理屠宰廢水處理研究
2022-09-12閱讀量:5470

綠豐環(huán)保關(guān)于二級(jí)AO工藝處理屠宰廢水處理研究。近年來(lái),屠宰行業(yè)集中度逐步提升,規(guī)模化屠宰場(chǎng)產(chǎn)生的屠宰廢水成為不可忽視的環(huán)境污染源,與此同時(shí),環(huán)保形勢(shì)趨嚴(yán),與以往單純要求屠宰廢水排放執(zhí)行《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB13457—92) 相比,增加總氮 ( Total nitrogen,TN) 、總磷( Total phosphorus,TP) 的控制要求的可能性漸增,研究一種多指標(biāo)協(xié)同處理屠宰廢水的技術(shù)路線,對(duì)確保屠宰廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放具有重要意義。


現(xiàn)有文獻(xiàn)多根據(jù) GB 13457—92 的水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)制定屠宰廢水的治理路線,缺乏對(duì) TN、TP 等水質(zhì)指標(biāo)的跟進(jìn)。分別研究了隔油-水解酸化-二級(jí) AO 工藝和 UASB-AO 組合工藝處理生豬屠宰廢水,以 GB 13457—92 作為出水水質(zhì)要求,重點(diǎn) 跟 蹤 化 學(xué) 需 氧 量 ( Chemical oxygen demand,COD) 、氨氮出水指標(biāo)。


此外,現(xiàn)有文獻(xiàn)將屠宰廢水小試試驗(yàn)和工程應(yīng)用案例結(jié)合分析的研究較少、等分別采用多段多級(jí) AO 工藝和水解酸化-接觸氧化工藝對(duì) 3 500 m3/ d 的禽類屠宰廢水處理站和 600 m3/ d 的生豬屠宰廢水處理站進(jìn)行了工程改造。


本文通過(guò)小試試驗(yàn),考察廢水中COD、氨氮、TN、TP 等重點(diǎn)污染物的降解規(guī)律,并跟蹤該工藝的工程案例,將小試試驗(yàn)和工程實(shí)際相結(jié)合,為屠宰廢水的處理提供有益參考。



1 水質(zhì)分析及路線制定


屠宰廢水含有一定量的血污、油脂類、毛、肉屑、骨屑、內(nèi)臟雜物、未消化的食物等雜質(zhì),廢水水質(zhì)、水量隨屠宰量、季節(jié)性需求等變化,存在較大波動(dòng),是一類高有機(jī)物、高氨氮、高油脂、高含固率的有機(jī)廢水。廢水可生化性好,可采用生化處理法。


目前常見的屠宰廢水生化處理工藝主要為厭氧、兼氧及好氧的工藝組合,如 UASB-A2O、ABR-SBR、UASB-接觸氧化、水解酸化-AO、多級(jí) AO 等。


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采用 UASB、ABR 等厭氧處理工藝,反應(yīng)階段產(chǎn)生沼氣,沼氣的利用與處理需做建筑安全距離、電氣防爆等多方考慮,加上屠宰廢水原水 COD 一般≤3 000 mg /L,故從安全、耗能和基建投資角度看,可采用非厭氧工藝。


屠宰廢水處理后的出水若直排地表,則氨氮、TN 的去除率一般≥90%,需考慮多級(jí)脫氮技術(shù); TP的去除率一般≥90%,需在生化除磷的基礎(chǔ)上考慮化學(xué)除磷。

由于多級(jí)脫氮技術(shù)中硝化液回流可能導(dǎo)致厭氧區(qū)存在高濃度硝態(tài)氮,抑制生化除磷效果,本次工藝路線制定時(shí),重點(diǎn)考慮化學(xué)除磷部分。

綜上,本文采取水解酸化-二級(jí) AO 的生化處理工藝進(jìn)行屠宰廢水的處理研究,其中磷去除部分開展化學(xué)除磷研究。


2 小試試驗(yàn)

2. 1 試驗(yàn)材料

2. 1. 1 

生化試驗(yàn)生化試驗(yàn)所用原水取自北京某肉聯(lián)廠屠宰廢水處理站預(yù)處理后的調(diào)節(jié)池。

該肉聯(lián)廠屠宰廢水預(yù)處理工藝采用兩級(jí)格柵-隔油沉淀池。

試驗(yàn)所用接種污泥取自該屠宰廢水處理站生化反應(yīng)池。

原水和接種污泥的性質(zhì)如表 1 所示

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2. 1. 2 除磷試驗(yàn)

除磷試驗(yàn)所用原水取自生化試驗(yàn)出水,藥劑選用 Al2O3含量為 30%的 PAC。

2. 2 試驗(yàn)裝置及方案

2. 2. 1 生化試驗(yàn)

生化試驗(yàn)采用有機(jī)玻璃裝置組建水解酸化-二級(jí) AO 工藝,工藝流程如圖 1 所示。

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水解池池容 3 L,一級(jí) A 池池容 3 L,一級(jí) O 池池容 12 L,二級(jí) A 池池容 3 L,二級(jí) O 池池容 3 L,生化總池容為 24 L。原水用蠕動(dòng)泵( BJ100-2J,泵頭 YZ1515x) 以一定的速率輸送至水解池; 水解池采用升流式水解池,通過(guò)內(nèi)回流的方式控制上升流速為 0. 5 m/h,水解池出水依次自流至后續(xù)生化池; 一級(jí) A 池和二級(jí) A池內(nèi)設(shè)有攪拌器,控制反應(yīng)池內(nèi)溶解氧在 0. 2 ~ 0. 5mg / L; 一級(jí) O 池和二級(jí) O 池內(nèi)設(shè)有曝氣,控制反應(yīng)池內(nèi)溶解氧在 2~4 mg /L; 硝化液回流和污泥回流采用蠕動(dòng)泵。


設(shè)定一級(jí) AO 硝化液回流比為 400%,二級(jí) AO 硝化液回流比為 **,沉淀池污泥回流至水解池和一級(jí) A 池的回流比各為 50%,總污泥回流比為 **。反應(yīng)體系污泥濃度約為 4 000 mg /L。系統(tǒng)初始進(jìn)水量為 0. 4 L/h,當(dāng)系統(tǒng)出水 COD去除率達(dá)到穩(wěn)定( 上下波動(dòng)小于 5%) 時(shí),調(diào)整系統(tǒng)進(jìn)水量,將系統(tǒng)進(jìn)水量分階段提高至 0. 6 和 0. 8 L/h。


2. 2. 2 除磷試驗(yàn)

除磷試驗(yàn)于 500 m L 燒杯中進(jìn)行,有效體積為400 m L。以二級(jí) AO 池出水為原水,投加不同量的PAC,混凝沉淀后測(cè)定上清液中 TP 含量。PAC 的投加藥量分別 設(shè) 定 為 25、50、100、200、300、400、500、600 mg / L

,每個(gè)投藥量進(jìn)行 3 次重復(fù)試驗(yàn)。


2. 3 分析方法

p H 采用 p H 計(jì) S-100 ( SUNTEX,Taiwan) 測(cè)定;水溫 和 溶 解 氧 采 用 便 攜 式 溶 解 氧 測(cè) 定 儀 HQ30( Hach,America) 測(cè)定; COD 的測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)重鉻酸鉀法; 氨氮的測(cè)定用納氏試劑分光光度法; 總氮的測(cè)定用堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法; 總磷的測(cè)定采用鉬酸銨分光光度法; MLSS 采用烘干恒重法測(cè)定。


3 結(jié)果與討論

3. 1 生化試驗(yàn)

不同進(jìn)水量下,生化系統(tǒng)出水 COD 變化趨勢(shì)如圖 2 所示。當(dāng)污泥負(fù)荷為0. 25 和 0. 35 kg COD/( kg MLSS·d)時(shí),生化系統(tǒng)對(duì) COD 的去除率達(dá)到 98%以上,其中污泥負(fù)荷為 0. 25 kg COD/( kg MLSS·d) 時(shí),出水COD 為 19 ~ 32 mg / L,污泥負(fù)荷為 0. 35 kg COD /( kg MLSS·d) 時(shí),出水 COD 為 29 ~ 42 mg /L。但當(dāng)污泥負(fù)荷提高至 0. 50 kg COD/( kg MLSS·d) 時(shí),生化系統(tǒng)對(duì) COD 的去除率降至 90%,出水 COD 達(dá)到219 ~ 234 mg / L。


圖 2 

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故選擇污泥負(fù)荷為 0. 35 kg COD/kg MLSS·d)對(duì)各池中污染物展開降解研究,將生化池進(jìn)水量從 0. 8 L /h 降至 0. 6 L /h,恢復(fù)運(yùn)行 15 d 后再穩(wěn)定運(yùn)行 20 d,穩(wěn)定運(yùn)行期間內(nèi)檢測(cè)每日進(jìn)水及各生

化池 COD、氨氮、TN、TP 的變化情況,具體如圖 3所示。

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其中水解池出水 COD、氨氮、TN、TP 分別為1 350 ~ 1 688、129. 12 ~ 160. 45、129. 34 ~ 168. 06、20. 11 ~ 26. 24 mg / L; 一級(jí) AO 出水 COD、氨氮、TN、TP 分別為 108 ~ 146、10. 88 ~ 19. 97、22. 34 ~ 31. 20、10. 00 ~ 12. 30 mg / L; 二級(jí) AO 出水 COD、氨氮、TN、TP 分 別 為 24 ~ 42、0. 08 ~ 0. 41、11. 82 ~ 15. 64、5. 86 ~ 7. 01 mg / L。各生化池的去除率如表 所示。


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一般水解酸化階段非溶解性有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙?/span>性有機(jī)物,蛋白質(zhì)等有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮等


在部分厭氧反應(yīng)器中,水解酸化階段氨氮和有機(jī)物含量可能還存在一定的升高,本試驗(yàn)中 COD、氨氮、TN、TP在水解酸化池內(nèi),濃度均發(fā)生下降,這可能是由于沉淀池污泥回流的稀釋作用,污泥對(duì)水解后的物質(zhì)的吸附作用及水解后的物質(zhì)被細(xì)菌自身生長(zhǎng)所利用等共同造成的。


整個(gè)系統(tǒng)硝化液回流比為 500%,理論上 TN 去除率 = R /1+R= 83. 33%,R 為硝化液回流比。而本試驗(yàn)結(jié)果,TN 的去除率達(dá)到了 92. 08%,高于理論 TN 的去除率,這是由于對(duì)于前置缺氧后置好氧的脫氮工藝,脫氮率與回流比關(guān)系較大,而本項(xiàng)目中一級(jí)好氧池對(duì)氨氮的去除效果明顯,氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮后直接進(jìn)入二級(jí)缺氧池,在二級(jí)缺氧池內(nèi)進(jìn)行反硝化脫氮


3. 2 除磷試驗(yàn)

經(jīng)測(cè)定,二級(jí) AO 池出水 TP 含量為 6. 14 mg /L,不同 PAC 投藥量下 TP 的去除情況如圖 所示。

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從圖 可知,試驗(yàn)出水 TP 的含量隨著 PAC 藥量的增加而逐漸降低,當(dāng) PAC 投加量大于 400mg / L 時(shí),出水 TP 含量小于等于 0. 3 mg / L,能滿足北京市地標(biāo) DB 11 /307—2013 中表 的 排放限值對(duì) TP 的要求。


采用 PAC 進(jìn)行化學(xué)除磷的機(jī)理為 Al3++ PO3-→4Al PO4,nl3+∶ nPO3-4= 1 ∶1。實(shí)際投藥時(shí),考慮藥劑損耗等因素,一般 nAl3+∶nPO3-4) 為1. 0 ~ 1. 5。本試驗(yàn)中原水 TP 含量為 

6. 14 mg /L,理論計(jì)算PAC 消耗量如表 所示。


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根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,將原水 TP 降到 0. 3 mg /L 的低值時(shí),PAC 的消耗量 400 mg /L 是理論 PAC 消耗量的 7. 92 倍,這可能是由于 PAC 藥劑中鋁離子的解離不充分造成的。


工程案例

4. 1 案例基本情況

工程案例為北京一生豬屠宰場(chǎng)屠宰廢水處理站改造工程,該屠宰場(chǎng)日屠宰量約 4 000 頭,廢水處理站設(shè)計(jì)處理能力 2 000 m3/ d,原處理工藝采用機(jī)械格柵-隔油沉淀池-ABR-兩級(jí)接觸氧化,處理出水水

質(zhì)執(zhí)行北京市地方標(biāo)準(zhǔn)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB11 / 307—2005) 二級(jí)限值。2013 年,上述地標(biāo)修訂并發(fā)布,根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)要求,出水水質(zhì)需執(zhí)行水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB 11 /307—2013) 表 

的 放限值,其中出水 COD 要求從≤60 mg /L 提標(biāo)至≤30 mg /L,氨氮從≤10 mg /L 提標(biāo)至≤1. 5 mg /L,TP ≤0. 5 mg / L 提標(biāo)至 ≤0. 3 mg / L,同時(shí)增加出水 TN 要求,要求出水 TN≤15 mg /L。


改造前 采 樣 測(cè) 定,該 生 豬 屠 宰 場(chǎng) 屠 宰 廢 水BOD5、TN、TP 分別約為 1 266、162. 45、29. 38 mg /L。


4. 2 案例改造情況

根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)要求及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,該廢水處理站原有工藝采用 ABR-二級(jí)接觸氧化,不具備脫氮的能力,可考慮脫氮除磷的生化處理工藝。

而 BOD5N ∶ P 的比值是影響生物脫氮除磷的重要因素,在一定范圍內(nèi),氮磷去除率隨著 BOD5/ N 和 BOD5/ P 值的增加而增加。理論上,BOD5/ TN > 2. 86 才能有效地進(jìn)行生物脫氮,實(shí)際運(yùn)行資料表明,只有當(dāng)BOD5/ TN>3 時(shí)才能使反硝化正常運(yùn)行,而當(dāng) BOD5/TN = 4 ~ 5 時(shí),氮的去除率大于 60%。


對(duì)于生物除磷工藝,則要求 BOD5/ P = 33 ~ 100。該工程案例中,BOD5/ TN≈7. 79,BOD5/ TP ≈43. 09,能滿足生物脫氮除磷工藝對(duì)碳源的要求,結(jié)合前期的試驗(yàn)研究,采用水解酸化-二級(jí) AO 工藝對(duì)該廢水處理站進(jìn)行改造。


改造方案將ABR 池改造為升流式水解池,二級(jí)接觸氧化池改造為二級(jí) AO 池,改造后工藝流程如圖 所示


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4. 3 運(yùn)行數(shù)據(jù)

改造后對(duì)廢水處理站進(jìn)行連續(xù) 個(gè)月的出水水質(zhì)監(jiān)測(cè),其中出水 COD 為 21. 1~29. 3 mg /L,氨氮為0. 33 ~ 1. 13 mg / LTN 為 8. 83 ~ 14. 4 mg / L,TP 0. 14 ~ 0. 28 mg / L,出水水質(zhì)滿足北京市地標(biāo)水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB 11 /307—2013) 表 的 B排放限值。COD、氨氮、TN、TP 等各項(xiàng)指標(biāo)的平均去除率分別達(dá)到 98. 8%、99. 4%、91. 3%和 99. 3%。


改造完成后項(xiàng)目藥耗、能耗及運(yùn)行參數(shù)如表 4所示


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結(jié)論

采用水解酸化-兩級(jí) AO 工藝處理生豬場(chǎng)屠宰廢水,可以實(shí)現(xiàn)屠宰廢水 COD、氨氮、TN、TP 的有效去除,其中在污泥負(fù)荷為 0. 35 kg COD/kg MLSS·d)時(shí),小試試驗(yàn)出水 COD、氨氮、TN、TP 分別達(dá)到 24 ~42、0. 08 ~ 0. 41、11. 82 ~ 15. 64、5. 86 ~ 7. 01 mg / L,生化系統(tǒng)對(duì) COD、氨氮、TN 和 TP 的去除率分別為98. 75%、99. 84%、92. 08%、79. 56%。


而在二級(jí) AO出水末端投加約 400 mg /L 及以上的 PAC,可以使出水 TP 降至 0. 3 mg /L 及以下


水解酸化-二級(jí) AO 工藝的工程實(shí)踐表明采用該工藝,可以確保系統(tǒng)出水滿足北京市地標(biāo)水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB 11 /307—2013) 表 的 B排放限值。




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LvFeng HuanBao



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